某龍門刨床專門用于加工電梯用導(dǎo)軌的頂面和兩側(cè)面的刨削。其工作臺(tái)上有九道固定工件的液壓夾具,每道上有九只液壓油缸。通過油缸活塞的上下移動(dòng)來松開或壓緊工件。在刨削狀態(tài)下,壓緊工件的油壓必須在 3~4MPa 范圍內(nèi),否則的話輕者影響工件的加工質(zhì)量,重者工件被撞出工作臺(tái)。工件加工過程中,一般先刨頂面,然后再刨側(cè)面;開始刨削時(shí)需用榔頭敲擊工件,以保證其對(duì)稱度。因?yàn)閴壕o工件后,油壓已在 3~4MPa 范圍內(nèi),由于壓力高用榔頭敲擊工件很費(fèi)力,且不易敲動(dòng)工件。因此操作人員提出要求在核準(zhǔn)對(duì)稱度前油壓應(yīng)適當(dāng)?shù)鸵稽c(diǎn),核準(zhǔn)對(duì)稱度后再加壓至 3~4MPa范圍內(nèi)。
1.控制電路的分析
該龍門刨床的電氣控制由 FANUC Oi MATER 數(shù)控系統(tǒng)承擔(dān)。其工作臺(tái)液壓系統(tǒng)的控制部分電路如圖 1 所示。圖中 SB8 為工件壓緊松開自鎖按鈕,PS3 和 PS4 為
電接點(diǎn)壓力表的下限和上限。KA1 為工件夾緊松開控制繼電器,KA21 為液壓油泵控制繼電器,KA31 為液壓總電磁閥控制繼電器。
從現(xiàn)場(chǎng)操作可以看到,當(dāng) SB8 斷開時(shí),使工件夾緊;KA1 釋放,KA21、KA31 吸合。反之當(dāng) SB8閉合時(shí),使工件松開;KA1 吸合,KA21、KA31 吸合。其控制梯形圖如圖 2 所示。
從圖 2 中可以進(jìn)一步看出,工件的夾緊或松開,除了輸出繼電器 Y9.4 和 Y10.0 吸合外,輸出繼電器 Y7.0 的動(dòng)作與否直接控制工件的松開或夾緊。而液壓總閥的控制繼電器 Y10.0 不管是工件送或緊都處在動(dòng)作狀態(tài)。并且液壓壓力的大小范圍由
電接點(diǎn)壓力表的高、低位接點(diǎn)通過輸出繼電器Y9.4 來控制。當(dāng)壓力低于設(shè)定低位時(shí),輸出繼電器 Y9.4 吸合,輔油壓油泵開;當(dāng)壓力高于設(shè)定高位時(shí),輸出繼電器 Y9.4 釋放,輔油壓油泵停。
2.控制電路的改進(jìn)
由上面的分析可以得出,要想調(diào)節(jié)液壓壓力的大小,只有通過控制輔油壓油泵的開停來實(shí)現(xiàn)。也就是說,只要通過
不銹鋼耐震電接點(diǎn)壓力表的低、高位接點(diǎn)就可以實(shí)現(xiàn)工件的二次夾緊。其過程是:地衣次壓緊工件時(shí),當(dāng)液壓油壓高于電接點(diǎn)壓力表設(shè)定的低位時(shí),電接點(diǎn)壓力表的低位常閉接點(diǎn)斷開,輔油壓油泵停。這時(shí)液壓油壓保持在低值,操作工就可以用榔頭敲擊工件,以確保工件的對(duì)稱度。當(dāng)工件的對(duì)稱度符合要求時(shí),便進(jìn)行第二次壓緊。再按一下二次壓緊按鈕,使輔油壓油泵開。當(dāng)液壓油壓高于電接點(diǎn)壓力表設(shè)定的高位時(shí),電接點(diǎn)壓力表的高位常開接點(diǎn)閉合,輔油壓油泵停。
要實(shí)現(xiàn)二次壓緊,除了需要修改控制梯形圖外,還要新增加一個(gè)按鈕。在操作面板上添加一個(gè)按鈕是件麻煩的事,要鉆空、拉線、接線。能否利用原有的按鈕,而又不影響原來的工作呢?通過觀察操作面板上的有關(guān)按鈕,我們認(rèn)為利用冷卻液開關(guān)來施加第二次壓緊比較妥當(dāng)。地衣次壓緊對(duì)工件敲定后,進(jìn)入刨削時(shí)可按一下冷卻液開關(guān),進(jìn)行第二次壓緊。這樣做既使修改簡單,又使操作方便。也不會(huì)被操作工遺忘,因?yàn)榕傧鬟^程中需要開啟冷卻液。實(shí)現(xiàn)二次壓緊的控制梯形圖如圖 3 所示。
電接點(diǎn)壓力表高、低位壓力值的設(shè)定,應(yīng)根據(jù)液壓系統(tǒng)是否存在滲漏油的情況來決定,低位壓力值一般可設(shè)定在 2.5MPa 左右。由于我們這臺(tái)刨床輔油壓系統(tǒng)幾乎沒有滲漏油,因此設(shè)定低位壓力值為 2.3MPa,高位壓力值為 4MPa。
這次修改沒有花費(fèi)任何費(fèi)用,僅增加一個(gè)內(nèi)部繼電器 R102.4,并借用冷卻液控制開關(guān),僅用十幾分種時(shí)間對(duì)原控制梯形圖作點(diǎn)修改,效果明顯。該修改后的程序,次日就被制造廠家拷貝到其他同類設(shè)備上使用。經(jīng)過修改后,降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
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